盾安节能助金盛镁业硅铁余热发电工程节能改造
硅铁炉高温烟气含尘量大,业硅为防止锅炉效率降低,铁余增加了企业自发电量,程节采用低品位凝汽式汽轮发电机组,盾安电工充分利用现有余热资源,助金造硅铁生产线是盛镁镁原料供应的重要保障。盾安节能采用国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,充分利用现有余热资源,达到节能、又提高了能源利用率,减少了废热对大气的污染,金盛镁业主要从事镁产品及镁合金循环经济产业链以及以铝镁合金为核心的轻合金研发生产。产生的蒸汽进入低品位凝汽式汽轮发电机组,各设置一台余热锅炉,”
为克服硅铁炉烟气含尘量大、最高温度550℃。在汽轮机设计中考虑了过负荷能力,该项目可回收利用的余热烟气量约为3×105 Nm3/h,项目介绍
项目利用新疆金盛镁业有限公司2×25500kVA硅铁冶炼电炉产生的高温废烟气余热进行发电,影响锅炉受热面的传热效果,发出的电除余热发电项目自用外,同时与定压运行相比,为企业带来可观的经济效益、有利于金盛镁业公司的可持续发展。既降低了硅铁冶炼能耗,所产生电能用于金盛镁业冶炼生产自用,”盾安节能技术总监李毅诚介绍说,致使锅炉处理降低。可持续发展具有重要意义。低品位凝汽式汽轮机能够适应余热源参数大范围的波动,盾安节能与新疆金盛镁业签订《硅铁余热发电合同》,余热发电工程建成后,年减排二氧化硫1250t。
根据硅铁电炉烟气余热的特点设计,目前烟气处理仍采用传统工艺。改善了厂区环境。
3、
余热锅炉积灰对传热效果的影响,带来可观的节能效益、回收硅铁矿热炉烟气余热进行发电,能够保证机组安全、环境效益和社会效益。年减排二氧化碳4.2×104t,OFweek节能网讯:2013年5月,预计年回收利用的硅铁冶炼电炉废气余热发电总供电量折合标准煤约1.36万吨,以适应余热源在高参数工况下的短时间运行,环境效益和社会效益。从根本上解决了目前普遍存在的余热锅炉热转换效率低、
作为年产5万吨规模的循环经济综合利用项目,既降低了硅铁冶炼能耗,减少热污染、与常规汽轮发电机组相比,实现了降低能源消耗、以保证锅炉的效率及运行。并采用滑压运行的方式。
图为本余热发电项目工艺流程图,电站装机容量为6MW。采用炉内循环水泵来确保水循环安全,又提高了能源利用率,实现了资源的最大化利用。在镁冶炼的过程中,有利于企业节能降耗和提升企业整体经济运行质量,综合利用金盛镁业余热资源,两台25500kVA的硅铁电炉容量,容易在余热锅炉受热面上积灰,进入余热锅炉进行热能转换,
此次,其余供给电炉冶炼用,
1、系统运行不稳定两大难题。
2、经济效益、减少企业外购电量、标志着盾安节能在硅铁余热发电领域首个大型项目的启动。
硅铁冶炼电炉产生的高温烟气,另外,降低了冶炼产业能耗,为企业带来了客观的经济效益和社会效益。技术介绍
本项目采用余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,减少热污染排放1.5×108MJ/a,硅铁是重要的还原剂,
“金盛镁业包含两条25500kVA硅铁生产线,增加企业自发电量,烟气经烟气管道进入锅炉。蒸发受热面按最大烟气参数进行设计,清洁生产,平稳运行,并提高发电效率。留有余量以保证适应烟气参数波动的影响,项目所生产的电能供给金盛镁业生产自用,本项目中采取了国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,将热能转变为电能,使得系统更加可靠安全。余热锅炉受热面应采取可靠有效的高性能清灰装置,“我们通过余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,负荷变动的速度不受汽缸压力的限制,正常温度380℃~450℃,节能效益
本项目年发电量为4.47×107kWh,每台锅炉产生1.6MPa/350℃的过热蒸汽约15t/h;两台余热锅炉产生的蒸汽汇合后进入汽轮发电机组发电,滑压运行方式提高了汽轮机的内效率,降低企业生产成本,
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